André's & finn's hochqualitatives Wasserkühlergebastel

  • Die Steuerung find ich definitiv beeindruckender als die Motoren,
    solltest mal die E.-Motoren in nem Stahlwalzwerk sehen^^ die Laufen mit 11kV

  • ins "haus" passt unsere Maschine aber auch nur noch ein Einzelteilen ^^

    So sah es dann nach ein paar Monaten Gebrauch aus:
    (die Kabel bitte nicht beachten, die hingen da nur so provisorisch :D)
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    gearbeitet wurde mit der kleinen 0.75kw Elte.. das ist einfach nix,..
    aber mit Pomspänen hat se gut die Maschine eingesaut (nur trocken gefräst)
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    Die Stahlplatten müssen alle wieder runter.. weil die zur Nachbearbeitung müssen.
    Hier ist schon der T-Nutentisch, die kleine Spindel und die Kabel runter:
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    also auch Teile wie das Loslager lösen (hier schon nicht mehr vorhanden):
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    (zum Größenvergleich ein 180 großer André, in gebeugter Haltung) ..der Guss ist garnicht mal so klein ;)
    sitz obendrauf und Demontiere die Platte, welche das Festlager der Z-Ku-Spindel hält.
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    dadurch sind die Frontplatte ab
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    und dann kommen wir zum Teil, den ich schon beim zusammenbauen befürchtet hatte
    Man bekommt die Kugelumlaufmutter nicht nach oben raus, weil die an den oberen beiden Wagen nicht vorbeikommen würde
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  • weiter gehts mit dem zerlegen:

    also die Z-Ku-Mutter erstmal lösen,..
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    und drehen....
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    die große Frontplatte noch oben hinausziehen geht auch nicht, weil dann das Festlager kollidiert, und später dann die Z-Ku-Mutter
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    nach unten hin gings dann doch iwie, nachdem wir 2 Wagen gelöst hatten
    alles umständlich!.. und Ausrichten ist da auch nicht wirklich machbar..
    also bei der Konstruktion auf die Montier und Demontierbarkeit achten! :D
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    endlich auseinander
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    im Hintergrund unsere Dämmkiste mit Isel cnc und Abflussrohrabsaugung
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    der Tisch war um einiges harmloser :D ...
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    dann alles fein saubermachen... die Stahlteile des Portals gingen zum
    Abspecken und Vorbereiten für eine neue Spindel
    und danach zum Flachschleifen...

  • ja und warum jetzt eigentlich? hab ich mal gar nicht verstanden. :D


    weil die platten für die neue spindel vorbereitet werden müssen. also wir haben uns einen dickeren fräsmotor bestellt, und der passt nicht mehr mit den alten haltelöchern.
    weiterhin werden die platten abgespeckt (vom gewicht her), überschliffen (für die genauigkeit) und es wird ein schmiersystem (für die ganzen gelagerten sachen) angebracht

  • Wie angekündigt wird die XZ-Platte zum Abspecken gebracht.
    hier kann man die Aussparungen sehen. Zwei Stück davon sind sogar komplette Durchbrüche.
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    Für die Bearbeitung habe ich meinen Kumpel, den Valle, besucht.
    Bei der Stahlplatte wurde wegen den Durchbrüchen etwas Alu untergelegt.
    Die Platte wurde ausgerichtet und festgespannt.
    Als klein Hilfe und zur Vorsorge von Kollisionen habe ich die
    Taschen schon mal mit nem Edding eingezeichnet.
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    Die benötigten Maße von dem 3D Teil eben ausgemessen.
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    Und rein damit in die Maho.
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    Alle Taschen wurden vorgebohrt.
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    Und dann ausgeschruppt...
    (Hartmetall Schruppfräser mit Druckluftkühlung)
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    hier mal das Video zur Bearbeitung: http://www.youtube.com/watch?v=cCNPXsaK_7w

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    Kurze Pause bei der letzen Taschen wegen Überlast :D
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    Fertig!
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    Gewicht vorher: 17,8Kg
    Gewicht nachher: 13,5Kg
    ----------------------------
    Gewicht gespart: 4,3Kg

    im nächsten post zeige ich euch die Bearbeitung von der ZPlatte
    CNC%20komplett%203.PNG

    achja,..als wenn 27mm stahl nicht reichen würde, hat die ZPlatte außerdem
    seitlich noch 2 Platten zur Versteifung bekommen, welche auch mit der
    waagerechten Platte verschraubt werden können:
    CNC%20komplett%201.PNG

  • Zwischen dem ganzen cnc gebastel muss ich jetzt auch nochmal ein paar kühler zeigen :)

    habe letzes woe ein Asus Rampage III extreme gesendet bekommen.
    der UCD sb hatte nicht ganz auf die SB gepasst.. da waren sogar die längsten laschen zu kurz gewesen
    hatte den Kühler dann kostenlos gegen einen neuen angepassten ausgetauscht... der sah dann so aus:
    asus_rampage_III_extreme7.JPG
    mit 4 befestigungsärmchen.

    weiterhin war die schweirige aufgabe zu lösen, dass bei dem SB Kühler 2x 13/10er verschraubungen
    noch zwischen zwei 480GTX mit einem Aquacomputer grafikkartenkühler durchpassen.
    insgesammt werden auf dem board laut dem user drei Stück 480GTX verbaut o0.
    asus_rampage_III_extreme1.JPG

    knappe angelegenheit, aber das geht problemlos...
    asus_rampage_III_extreme3.JPG

    zwei gerade verschraubungen hätten auf dem Seriendeckel keinen platz gefunden... der winkel ist ein kompromiss
    asus_rampage_III_extreme4.JPG

    auch von der bauhöhe her geht es unter den grafikkarten immer knapp zu.
    genau 1mm luft zwischen Karten PCB und Kühlerdeckel. passt :)
    asus_rampage_III_extreme2.JPG

    hier nochmal ohne anschlüsse und karten:
    asus_rampage_III_extreme9.JPG
    ein standard-deckel wurde verbaut.. so bleibt der Kühler in der herstellung schön günstig

    beim spannungswandlerkühler das gleiche... der gute standarddeckel :)
    asus_rampage_III_extreme6.JPG

    was hier noch besonders ist, dass man die originalbackplate weiterverwenden kann..
    der kupferboden wurde an den haltelöchern so angepasst,
    dass man die gefederten originalschrauben von oben in die luftkühler backplate einschrauben kann...
    weiterhin werden auch noch die sechs unteren spawas unter der grauen RIO (R68) Reihe mitgekühlt.
    asus_rampage_III_extreme10.JPG

    beim nächsten post gibts wieder cnc gebastel ^^

  • jetzt die Bearbeitung der ZPlatte
    CNC%20komplett%203.PNG

    wieder das gleiche Spiel...
    Ausrichten, festmachen,..
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    anzeichnen,...
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    vorbohren,...
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    ausschruppen,... (der Fräser hat schon ein kleines Bisschen seiner Beschichtung einbüßen müssen)
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    nichts verändert, andere Position
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    Späne!
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    und die waren gut heiß
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    Fieß war, wenn so nen Schwall heißer Späne durch die Druckluft über die Kabine geweht wurde *autsch*
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    noch mehr Späne
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    Späne, Späne, Späne......Späne
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    die Spannpratze wurde nur "handfest" angezogen :D
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    dann nochmal rumdrehen, wieder einmessen, befestigen und die Passfedernut für die Spindel fräsen.
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    Dieses Mal mit Kühlschmiermittel, weil des ein HSS Fräser war.
    DSC08143.JPG

    das hier ist übrigends das Maschinchen worauf die beiden Teile jetzt bearbeitet wurden
    DSC08145.JPG

    eine Maho MH500C mit 12mm Hartmetallfräser


    Gewicht vorher: 21,7Kg
    Gewicht nachher: 15,5Kg
    ----------------------------
    Gewicht gespart: 6,2Kg

    Insgesammt also 10,5 Kilo in Späne verwandelt.. na das ist doch was :)
    10,5 Kilo die nicht mehr mitbewegt werden müssen!
    (wobei da wieder ~4-6kilo durch die seitenteile hinzukommt :D,.. die spindel wird auch nochmal ordentlich was wiegen -.-)

    diese woche müsste noch ein EVGA P55 Classified 200 ankommen,.. da gibts dann von uns kommende woche neue kühler für, wenn das mit der zeit hin haut.

  • ich würd ja auf Stahl tippen. Aber es is so wenig Rost zu sehen, und Edelstahl kann ich mir dann auch nicht vorstellen... aber Alu ist ja eigentlich nicht so der Hit für Maschinenteile...

  • Echt klasse so was zu sehn !

    hab mal ne frag hast du auch kühler für ein msi big bang trinergy ?

    MFG
    Blood

    Wenn ihr mal meine pc sehn woltt hier---> userbar.png :D :D