André's & finn's hochqualitatives Wasserkühlergebastel

  • Was ein krasser Aufwand 8o Aber wo ist das Fett eig hingelaufen? Irgendwo hingesuppt?

    keine ahnung wo das mit der zeit hin verschwindet... denke das könnte sich, nachdem es auf der scheine verteilt wurde, in irgendeiner art verflüchtigen.

    XD wenn das mal net ne feine sauerrei mit dem ganzen fett wird
    lasst ihr da ne kleine pumpe dauerhaft bissel pressen oder kommt da was aufwendiges ran?

    das kommt ja nicht literweise da rein. das wird schon keine sauerrei. eine pumpe kommt nich ran.
    hier ist auch schon der passende quote:

    Desh:

    aber kann man den ganzen kram nicht einfach per hand schmieren? ist doch nicht so so, dass man an die ganzen schienen und läufe nicht rankommen würde (oder lieg ich da falsch?)


    wenn da nachher die shcutzabdeckungen drüber sind, dann geht das alles nicht mehr so einfach. :)

  • Das kann auch nur einfach ein wenig höherer Fettbedarf am Anfang sein. Ich weiß ja nicht ob sich das schon so weit verteilt hatte. Das muss halt einmal überall hinkommen :D

    :iluvff

  • Sieht wirklich beeindruckend aus, würde sowas auch gerne Zuhause haben :hihi Kann es sein, dass das Projekt CNC-Umbau / erweiterung / Verbesserung nie wirklich aufhört?


    ich glaube ja :D
    an der cnc basteln tun wir jetzt glaub ich seit 4 jahren? und fertig ist die mit sicherheit noch lange nicht.

    so wird das aber auch nicht anders bei firmen sein welche solche cnc maschinen herstellen. da wirds es auch immer eine stetige verbesserung der produkte geben.

  • Wir waren mal zu Besuch bei OPS Ingersoll, ist schon einiges was die dort an HSC und EDM Maschinen rumstehen haben + Automaten.

    Und interessant ist dass die Maschinen auf eigenen Maschinen hergestellt werden :D

  • Hatte letztes Wochenende ein Asus Corrshair V Formula
    von einem User aus dem PC Games Harware Forum bei mir zum Vermessen :)

    Aufgrund meiner knappen Zeit wegen dem Studienabschluss habe ich
    mich hier wieder für eine kostengünstige lightcoverversion entschieden.
    Im Vergleich zu vier einzelnen Kühlern ist das wohl die bessere Lösung.
    ASUS%20Crosshair%20V%20formula%20waterblocks%201.jpg


    bei den Spannungswandlern wird wieder mit einer Kupferbrücke gearbeitet.
    Diese hat sich schon bei etlichen Kühlern bewährt. Diese Brücke ähnelt
    sehr der des Asus Crosshair IV extreme lightcovers von 2010.
    ASUS%20Crosshair%20V%20formula%20waterblocks%202.jpg


    Ein Unterschied zum 2010er lightcover ist, dass man die original
    Backplates weiterbenutzen kann. So ist der Anpressdruck genau
    wie beim Originalkühler gegeben.
    ASUS%20Crosshair%20V%20formula%20waterblocks%203.jpg
    ASUS%20Crosshair%20V%20formula%20waterblocks%204.jpg


    Der SB Kühler hat unten im Kupfer Aussparungen für Bauteile.
    Die Taschen wurden auf beiden Seiten eingefräßt, so kann man
    durch drehen des Kühlers die Position der Anschlussgewinde
    bestimmen (oben und unten wählbar).
    ASUS%20Crosshair%20V%20formula%20waterblocks%206.jpg

    SB Kühler von unten
    ASUS%20Crosshair%20V%20formula%20waterblocks%207.jpg

    PWM NB Kombikühler (lightcover)
    ASUS%20Crosshair%20V%20formula%20waterblocks%208.jpg

    Der lightcover kann Anschlüsse mit einem maximalen
    Außendurchmesser von 22,5mm aufnhemen.
    Der kleine SB Kühler nur Anschlüsse mit 18mm Durchmesser.
    ASUS%20Crosshair%20V%20formula%20waterblocks%205.jpg

    btw.. meine cam spinnt mit dem weißabgleich,.. hab aber grade keinen nerv mich damit zu befassen :( sry

  • So dieses Mal ging es wieder ein Stückchen an der CNC-Fräse weiter.
    Wir hoffen euch bald wieder neue Kühlermodelle zu präsentieren, dazu wurde der Thread schließlich eröffnet. Aber mit der neuen Fräse können wir (wenn sie Fertig ist) ganz neue Design sowie Fertigungsansätze ausprobieren.

    Nachdem wir letzte Woche die Schmierung der XZ-Platte fertig gemacht haben konnte nun die fertig ausgerichtete Z-Achsenplatte "eingeführt" werden.
    17.JPG

    Und das verkleinerte Loslager (Bild) wurde mit dem 90° Haarlineal montiert.
    1.JPG

    In unserem Lager haben wir zwei Gasdruckzylinder von einem Auto Kofferraum gefunden. Diese haben zufällig einen etwas größeren Verfahrweg als die Z-Achse und jeweils eine Kraft von 200N.
    Die eignen sich somit gut, um das Gewicht der Z-Platte sowie das Gewicht der neuen Werkzeugwechsler Spindel zu kompensieren. Diese ist schließlich gut 20 Kilo schwerer als unsere alte ELTE Spindel.
    Die Gasdruckzylinder werden so in die Z-Achse integriert:
    5.PNG

    Für die Aufnahme der Zylinder wurde:
    gebohrt, gesenkt, geschlitzt
    13.JPG

    Mit einer Schraube war die Klemmung dann fertig.
    9.JPG

    Dann rauf auf die Z-Achse, Schienen und Schläuche ordentlich abdecken.
    Ein Metallspan an der falschen Stelle kann verheerende Folgen haben, zum Glück haben alle unsere Wagen Abstreifer die das Schlimmste verhindern "sollten".
    2.JPG

    Auf der Drehbank wurde noch eine Bohrhilfe erstellt.
    Mit dieser wird sichergestellt, dass die 2. Seite des Gasdruckszylinder auf einer Linie mit der ersten Befestigung ist.
    3.JPG

    Hier haben wir noch ein Gewinde geschnitten um die Gasdruckzlinder in die XZ-Platte einzuschrauben.
    Haben uns dann aber im Nachhinein entschlossen die Gasdruckzylinder nicht einzuschrauben, da die Gasdruckzylinder von der Ausfahrgeschwindigkeit begrenzt sind. Die könnte dann kleiner sein als die Achsenverfahrgeschwindigkeit der Z-Achse.
    Wären die Zylinder eingeschraubt, könnten diese alles abbremsen wenn die ZAchse im Eilgang hoch fährt.

    Das die ZAchse nach oben raus rutscht ist mehr als unwahrscheinlich .... von daher hätten wir uns den letzten Arbeitsgang auch sparen können.

    4.JPG


    Hier unsere größte Investition seit langem :D
    6.JPG
    Ja genau ne Holzkiste


    Ratet mal was da drin ist?

  • niemand ne idee?

    Hier kommt die Auflösung:

    eine blaue Mülltüte!
    7.JPG
    nein.. quatsch es ist schon etwas anständiges :D
    In der Tüte ist eine nigelnagelneue Werkzeugwechsler Spindel mit

    10mal größerer Spitzenleistung

    als unsere vorige Frässpindel!

    Kaum ist die neue Spindel da, kommen auch schon die ersten Probleme:
    Laut unserem Verkäufer hat die Spindel den rechten Anzugsbolzen.
    Diesen hatte wir uns im Vorfeld schon mal gekauft (zum Glück nur einen).

    Jetzt die große Überraschung:
    Es wird der linke Anzugsbolzen verwendet, welchen es direkt beim Hersteller für ein Vermögen gibt.
    Zum Glück gibt es die auch bei Ebay für schmales Geld =)

    8.JPG

    Okay... was macht der euphorische Maschinenbauer als erstes?
    - Probesitzen! und danach?
    - Größenverlgeich ^^

    Rechts die alte 0.75KW Elte Spindel mit provisorischer Wasserkühlung.
    Links die 6,6KW (S1) HSD Spindel mit einem integrierten SK30 Werkzeugwechsler (WZW).
    13.JPG

    Was macht der euphorische E-techniker ?
    Auf die inneren Werte gucken XD
    - 10mal mehr Drehmoment ^^
    - Ah wir brauchen jetzt auch Drehstrom :D Da ist ja auch schon die passende 400V Steckdose an der Wand montiert :)
    Da die Spindel über einen Frequenzumrichter mit einem Ableitstrom >2mA betrieben wird besitzt die Steckdose keinen vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter (würde sowie so immer fliegen)!
    - Nicht nachmachen ohne das nötige Fachwissen! -


    An dem Tag haben wir noch einen wichtigen Arbeitsschritt geschafft.
    Das Versetzen der Endschalter für mehr Verfahrweg.

    Auf allen Achsen konnte wir zwischen 30-40mm Verfahrweg herausholen.
    Bei einer Schraubstockfertigung wäre es ein UCD mehr, bei Plattenbearbeitung wäre es dagegen schon 10 ^^
    Hier ein altes Bild, wo man sieht, wo die ZAchsenschalter bzw die Befestigungslöcher vorher saßen:
    DSC08073.JPG


    Der Höhenunterschied ist an dem weißen Stopfen vergleichbar.
    11.JPG

    So das war es leider erstmal wieder von uns.
    André und Finn

  • Was für Drehzahlen bekommt ihr mit der Spindel hin und was für Vorschübe schafft die Maschine? :)

    Sieht gut aus das ganze, weiter so.

  • Was für Drehzahlen bekommt ihr mit der Spindel hin und was für Vorschübe schafft die Maschine? :)

    Sieht gut aus das ganze, weiter so.


    die spindel dreht bis zu 24000/min
    und mit den achsen können wir akutell bis zu 4meter/min fahren (da ist noch mehr möglich (glaube bis zu 8meter).. haben das aber erstmal für die handsteueurng begrenzt)

  • Nach langer Zeit hier mal wieder ein Update von uns!

    Ich habe mittlerweile erfolgreich meinen Bachelor abgeschlossen
    und arbeite nun als Konstruktionsingenieur in einer Maschinenbaufirma.
    Finn hängt gerade mitten im Vollzeitstudium.

    Aber keine Angst wir waren deswegen keineswegs den ganzen spät Sommer untätig!
    Haben fleißigst an unserer Werkstatt & an der CNC-Fräse weiter gebaut.
    Leider ist das Dokumentieren ein wenig auf der Strecke geblieben, werden das aber bei Zeiten nachreichen.

    Nun zum Grund des Postings:

    Was mag hier wohl drin sein...

    Anfi-tec%20Wasserk%C3%BChler%20Gigabyte%20GA-X58A-OC%20Intel%20X58%201.jpg

    Hui ein Mainboard wer hätte das gedacht :D
    ein Gigabyte GA-X58A-OC, Intel X58
    Anfi-tec%20Wasserk%C3%BChler%20Gigabyte%20GA-X58A-OC%20Intel%20X58%202.jpg

    Erstmal ausgepackt
    Anfi-tec%20Wasserk%C3%BChler%20Gigabyte%20GA-X58A-OC%20Intel%20X58%203.jpg

    Wie immer nach dem Kühler designen, der erste DUMMY aus Kunstoff, heute sogar aus schickem blauen Plexiglas.
    normalerweise hätten wir für die NB einen UCD grande gewählt, hier passte der NB Boden jedoch genau zwischen die Spawafrästeile.
    Anfi-tec%20Wasserk%C3%BChler%20Gigabyte%20GA-X58A-OC%20Intel%20X58%204.jpg

    Der Spawakühler ist etwas größer geworden:
    Anfi-tec%20Wasserk%C3%BChler%20Gigabyte%20GA-X58A-OC%20Intel%20X58%205.jpg

    Oder eher gesagt, länger
    Anfi-tec%20Wasserk%C3%BChler%20Gigabyte%20GA-X58A-OC%20Intel%20X58%206.jpg

    Mit einer Bauteilbrüche und mit weiteren Ausfräsungen wegen störenende Bauteilen von unten.
    Anfi-tec%20Wasserk%C3%BChler%20Gigabyte%20GA-X58A-OC%20Intel%20X58%207.jpg


    Der PWM Kühler war mit Abstand der kniffeligste PWM Kühler den wir entwickelt haben.
    Am Sonntag wird das ganze dann aus Kupfer gefräst und gelistet.


    Ein weiteres neues Board befindet sich auch schon auf dem Weg zu uns! Ein EVGA Z68 FTW.


    Gruß André & Finn

  • Und wieder mal ein Update:

    Diesmal mit finalen Bildern von 2 komplett ausgerüsteten Mainboards:
    Wie versprochen, die finalen Kühler für das Gigabyte GA-X58A-OC
    und das MSI 990FXA-GD65

    So leider hat Finn beim Prototypen 2 mitzukühlende Bauteile übersehen:
    Anfi-tec%20Wasserk%C3%BChler%20Gigabyte%20GA-X58A-OC%20Intel%20X58%208.jpg

    Daher noch mal ein ordentliches Neudesigns des PWM Kühler, wodurch der PWM043 etwas gewachsen ist
    GA-X58A-OC_4.JPG

    Noch nie hatten wir einen Kühler, der mit so vielen Abstufungen ausgefräst werden musste.
    Das ist fast wie bei einem Grafikkartenkühler gewesen:
    GA-X58A-OC_2.JPG

    Ließt eigentlich einer den Text zwischen den Bildern? j/n gutschein zu gewinnen! :D
    GA-X58A-OC_1.JPG
    NBSB026
    GA-X58A-OC_5.JPG

    Komplettansicht des GIGA-SET07 Gigabyte GA-X58A-OC bestehend aus NBSB026 / UCD SB / PWM043
    GA-X58A-OC_6.JPG

    GA-X58A-OC_3.JPG

    -----------------------------------------------------------
    MSI 990FXA-GD65

    MSI%20990FXA-GD65_1.JPG

    Der bisher längste und dünnste PWM-Kühler von uns (PWM044)
    MSI%20990FXA-GD65_2.JPG

    der alt bekannte UCDgrande
    MSI%20990FXA-GD65_3.JPG

    Durch den Aufbau können hier wie gewohnt G1/4" Anschlüsse verwendet werden
    MSI%20990FXA-GD65_4.JPG

    MSI-SET05 MSI 990FX-GD65
    MSI%20990FXA-GD65_5.JPG

    Hoffen das euch die Kühler gefallen. Über Verbesserung und (konstruktive) Kritik freuen wir uns.

    Als nächstes kommt ein PWM Kühler für das ASRock X79 Extreme 4 / 4M (mATX
    und ein wenn das Board endlich ankommt ein Komplettset fürs EVGA Z68 FTW
    Gruß Finn & André

  • Ließt eigentlich einer den Text zwischen den Bildern? j/n gutschein zu gewinnen! :D

    Von mir werden die Textte auf jeden Fall immer mitgelesen, auch wenn es "liest"heißt xD, Sicher bin ich mir aber grade auch net. Schöne Arbeit mit den neun MB Kühlern btw, fall ich mal viel Geld überhaben sollte, weiß ich ja, worin ich investiere! :thumbup

    frsignaturk23b.png

  • wer keinen gutschein per pm bekommen hat bitte bei mir per pm beschweren ^^ :D

    gestern haben die Spannungswandlerkühler wieder zwei neue Familienmitglied bekommen:

    einen für das Asus Rampage IV Formula
    asus%20rampage%204%20formula%205.JPG

    Der neue PWM 046 für das ASUS Rampage IV Formula
    benutzt die originalen Mainboardschrauben und die originale Backplate des Boards
    asus%20rampage%204%20formula%202.JPG

    Als Mainboardset mit dem UCDsb (hier ohne Laschen nur draufgelegt)
    asus%20rampage%204%20formula%203.JPG

    Wie wenig da nur noch am Wasserkühler bleibt wenn die Luftkühler mal vom Board runter sind. Die waren nämlich zu 70% nur show :D
    siehe: http://www.google.de/search?hl=de&cp=23&gs_id=41&xhr=t&q=asus+rampage+iv+formula&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1509&bih=878&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=2FTuTvioD5GA8gPQgYH7CQ
    asus%20rampage%204%20formula%204.JPG


    jetzt hab ich noch die Frage an euch, ob der PWM Kühler auch auf das...
    asus%20rampage%204%20formula%201.JPG

    ...Asus Rampage IV extreme passt ?! die sehen sich verdammt ähnlich.
    Der PWM hat einen Lochabstand von ~ 100mm. Wenn man die Luftkühler vergleicht dann sieht der PWM-Kühler kompatibel aus.
    asus%20rampage%204%20extreme.jpg
    quelle: bit-tech.net
    bei dem ASUS Rampage IV Formula war da links bei den Spawas nichts zum kühlen drunter aber wie siehts bei extreme aus?
    Auch die SB würd ich beim extreme gerne mal nackig sehen... hat einer von euch das Board evtl?

    -----------------------
    für das Asus M5A97 Pro....
    Asus%20M5A97%20Pro%202.JPG

    gabs auch ein neues Spawamodell:
    PWM047 Asus M5A97 Pro
    Asus%20M5A97%20Pro%201.JPG

  • Hallo zusammen und frohe Ostern,

    nach einer längeren Pause geht es mal wieder ein Stückchen vorwärts!
    Finn hat mit Auszeichnung seine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik abgeschlossen.

    Womit wir schon beim Thema wären:
    Natürlich wird für so eine Fräse eine Menge Elektronik benötigt.
    Die soll geschützt in einem Schaltschrank untergebracht werden.

    Hierfür müssen zuerst Haltestege in das Grundgestell eingeschweißt werden.

    Foto mit Blitz
    2.JPG

    ohne Blitz... so hell war es wirklich! In das Licht reingucken ist nicht gesund! Kann bei längeren Schweißarbeiten auch zu Sonnenbrand führen.
    1.JPG

    Da eine Menge Wärme im Schaltschrank ensteht (ähnlich wie in einem highend Computer), wurden als erstes Löcher für die zu und Abluft reingeflext.

    abgeklebt:
    1.jpg

    angesetzt:
    2.jpg

    durchgeflext:
    3.jpg

    4.jpg

    In die hintere Blende kamen folgende Komponenten unter: 2 Schutzkontaktsteckdosen für PC & Monitor, ein DC 50V/30A Anschluss und natürlich ein 120mm Lüfter, der genügend kühle Luft reinfördert.
    Damit diese frei von Festkörpern (z.B Holzstaub) ist, wurde eine Filter eingepasst.
    6.jpg

    7.jpg

    Die Ecken wurden für die Optik mit der Oberfräse angefast.
    9.jpg

    10.jpg
    von der Seite:
    11.jpg

    Hier wurde eine der Steckdosen montiert.
    12.jpg

    Endprodukt von vorne
    13.jpg

    Und von hinten, 14Watt Lüfter, leider wie auch die restlichen Bauteile deutlich hörbar.
    14.jpg

    Das Ganze wurde anschließend am Schaltschrank festgeschraubt. Wir sind mit dem Endprodukt zufrieden!
    15.jpg

    3.JPG


    So beim nächsten Mal wird die vordere Blende gefertigt.

    Gruß Finn & André

  • danke :)


    Kommen wir einmal wieder zum ursprünglichen Thema zurück: Wasserkühler
    Ein neues Board wurde wieder von uns ausgerüstet.

    ASRock X79 Extreme9
    mit dem PWM050+PWM051
    Dieses mal haben wir nicht so viele Fotos gemacht, da wir mit der CNC-Fräse ordentlich ausgelastet sind.


    ASRock%20X79%20Extreme9%205.JPG

    Beide Kühler besitzen einen mehrschichtigen Aufbau. Die Boardhersteller überlegen sich auch immer wieder, wie Sie uns auf Trab halten können :D

    ASRock%20X79%20Extreme9%204.JPG


    ASRock%20X79%20Extreme9%206.JPG


    Zum Glück hat Schlingel_INV aus dem Hardwareluxxforum noch ein paar bessere Bilder gemacht (Danke das wir diese verwenden dürfen):
    ASRock%20X79%20Extreme9%200.jpg
    (c) Schlingel_INV

    ASRock%20X79%20Extreme9%201.jpg
    (c) Schlingel_INV

    ASRock%20X79%20Extreme9%202.jpg
    (c) Schlingel_INV


    Auf der SB kann anstelle des UCD nano auch ein UCD SB Platz finden.
    ASRock%20X79%20Extreme9%203.jpg
    (c) Schlingel_INV

    Damit haben wir schon über 50 PWM Kühler designt =)

    Als nächstes kommt wieder ein CNC-Post.

    Gruß Finn & André